选煤方法选择不合理,导致次生煤泥量增加。我国煤炭赋存条件较差, 污泥泵输送系统 ,煤层含泥质夹矸多,一些老矿区进入深部开采,煤质变差、易碎程度增加;一些变质程度较高的贫煤、贫瘦煤、粉煤量高达25%左右,加上次生煤泥,总煤泥量达到30%以上。
有些选煤厂在设计过程中,以业主使用熟练、再洗可开可不开为由,选择有压入料重介旋流器工艺。炼焦煤、喷吹煤有压两产品重介旋流器主再洗,部分煤炭需要两次用泵打入旋流器,不仅系统复杂、能耗高,而且加剧了煤的泥化。煤介用泵两次混打,造成次生煤泥量增加较多。
炼焦煤洗煤厂尾煤回收系统工艺不完善,缺乏煤泥减量化的必要措施。炼焦煤选煤厂入洗下限一般到0, 优质污泥泵卖家,普遍设有浮选系统。浮选尾煤粘度大、灰分高,我国选煤厂几乎全部采用压滤机回收,如果浮选尾煤不能就地消纳,必须落地晾干,难以全部利用。目前普遍缺乏对尾煤粒度组成的分析,缺乏分级回收利用的研究。
原煤存储系统设计不尽合理,煤炭易破碎、风化,导致洗选过程中煤泥量增加。煤炭生产企业习惯性希望地面生产系统原煤储存量越大越好,阿拉尔污泥泵,因此,设计的井下煤仓高度大、地面圆筒仓直径大、落差高达50m以上,不仅造成块煤破碎严重,而且煤的抗碎强度降低,导致洗选加工时煤泥量增加,不利于煤泥减量化生产。
经济社会效益
1)直接效益:煤泥输送系统可利用煤泥总量约60万吨。每年可为电厂产生直接经济效益约为9400万元;每年可为黄陵矿业集团产生直接经济效益约为1800万元;每年产生的21万吨灰可制砖8400万块,取得1932万元产值。
2)间接效益:减少了锅炉受热面磨损,延长了锅炉运行周期,减轻了检修工作量;稳定了锅炉床压,降低了一次风机和冷渣机出力;减少了矸石量,减轻锅炉磨损,同时降低了床温,有利于锅炉的负荷调整;降低了灰渣的含碳量,提高了燃料的利用率。
3)社会效益:解决了煤泥等黏稠固废洁净储运的难题, 煤灰处理污泥泵,填补国家空白,增强了我国在本领域的国际竞争力,促进了黏稠固废无害化、资源化和减量化处置的发展,使我国在黏稠固废洁净储运领域达到了国际水平。减少了灰尘、气体及挥发性污染物的排放、并节省了物流和生产过程的能源消耗,减少了物流过程中的损耗,改善了劳动作业环境,达到了资源节约、综合利用的目的,为推动循环经济、清洁生产的发展作出了贡献。